食品廠污水處理設備
一、食品廠污水處理設備項目概況
1. 項目名稱:河北省廊坊市某食品有限公司食品污水處理項目
2. 項目規(guī)模:240m3/d、10.0m3/h(按運行24小時計算)
二、食品廠污水處理設備設計原則
1. 污水處理系統設計原則
認真貫徹國家關于環(huán)境保護工作的方針和政策,使設計符合國家的有關法規(guī)、規(guī)范、標準。
綜合考慮廢水水質、水量的特征,選用的工藝流程技術先進、穩(wěn)妥可靠、經濟合理、運轉靈活、安全適用。
污水處理系統平面布置力求緊湊,減少占地和投資。
妥善處置污水處理過程中產生的污泥和其它柵渣、沉淀物,避免造成二次污染。
污水處理過程中的自動控制,力求管理方便、安全可靠、經濟實用。
高程布置上應盡量采用立體布局,充分利用地下空間。平面布置上要緊湊,以節(jié)省用地。
嚴格按照廠方界定條件進行設計,適應項目實際情況要求。
2.污泥處理系統設計原則
系統產生的污泥經濃縮脫水后運輸至垃圾填埋場處理。
工藝設計盡量減少系統污泥產生。
三、食品廠污水處理設備工藝介紹
根據廢水特性,食品廢水具有SS高,COD較高,并且含有一定的氨氮,可生化性比較好等特性。
根據我公司的多年污水處理經驗,針對該廢水現擬定以下工藝:
為了避免廢水中較大塊的雜物進入污水處理系統,對后續(xù)的生化和設備造成不良影響,廢水首先經過格柵初步處理后,進入調節(jié)池。由于廢水中的SS較高,廢水中的懸浮物直接進入后續(xù)的好氧將很難降解,為了減輕后續(xù)處理設施的負荷,因此考慮設置一套氣浮裝置以去除油脂,降低SS的濃度。因為工作時間的因素,生產廢水的排水周期跟其它廢水排放周期可能有所不同,因此必須設置一個較大的調節(jié)池來調節(jié)水質水量以保證整套設施的正常運行,減輕對后續(xù)設施帶來的沖擊負荷,廢水經調節(jié)池收集然后通過泵泵入后續(xù)處理設施。
廢水經過前端處理后,廢水中依然含有大部分大分子有機污染物,因此需要進一步對其降解為小分子物質,為后續(xù)好氧生化做準備,并且考慮到廢水中氨氮和總磷的超標,因此必須設施好氧—缺氧的交替運行環(huán)境來達到硝化—反硝化的交替運行來達到脫氮除磷的效果,此處通過設置水解酸化池將后續(xù)好氧處理出水部分回流至水解酸化池來實現。廢水經過水解酸化池后進入好氧池,此處將好氧池分為兩段,它的好處在于在不同的好氧段,微生物根據環(huán)境不同而呈現空間的分布,具備針對性,有著更好的去除效果。
廢水經過前端各個生化處理設施處理后,有機污染負荷很大程度得到降解。但廢水中COD及SS依然難以達標,為了對COD及SS的去除,并同時考慮對氨氮及總磷的降低,以及不受冬天水溫的影響,達到穩(wěn)定達標效果,此處設置曝氣生物濾池一座。由曝氣生物濾池出水,進入消毒池,然后最終達標排放。
四、污染物指標去除措施及去除率預測
本方案中主要污染物的去除措施如下:
CODcr/BOD5的去除:主要通氣浮裝置、水解酸化、好氧等生物降解法達到去除CODcr/BOD5的目的。
SS的去除:主要通過氣浮裝置達到去除SS的目的。
NH3-N的去除:主要通過生化時的消化及反消化作用達到去除
但由于本工程NH3-N含量相對較高,在進水水質偏高及溫度偏低時出水的NH3-N含量會略高于排放標準,此時超標部分通過化學來去除。因此在生化池后設置混凝沉淀池,剩余的氨氮通過投加MgCl2和NaH2PO4, 生成難溶復鹽MgNH4PO4·6HzO(簡稱MAP)結晶,通過重力沉淀,使之從廢水中分離。從而最終保證了出水的氨氮常年達到去除的目的。
植物油的去除:主要通過氣浮裝置達到去除植物油的目的,并且部分通過厭氧降解的方法去除。
大腸桿菌群的去除:通過后續(xù)消毒池消毒去除。